炼钢厂TCO投弹式副枪项目技术方案

更新时间:2023-09-30 08:44:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

炼钢厂TCO投弹式副枪项目技术方案

---上海普拉博冶金检测探头有限公司 一.公 司 简 介

上海普拉博冶金检测探头有限公司位于上海市浦东新区国际精工园区内,厂房面积3000余平方米,专业生产钢铁冶金过程中所需的各种检测探头,目前公司生产的检测探头有:转炉用各种型号副枪探头;投掷式副枪探头(TCO检测探头);测氧探头;测氢探头;各种复合探头;各种取样器;测温热电偶;各种检测仪表。 公司致力于钢铁冶金各种检测探头的生产和技术研发,已经拥有多项国家知识产权局授权的专利。

公司自行研发的转炉炼钢TCO终点控制系统获得国家专利,使得中国的中小型炼钢转炉采用模型(电脑)炼钢工艺成为可能,此专利技术填补了该工艺的国内外空白。 公司已通过ISO9001:2000认证。

目前鞍钢;攀钢;唐钢;莱钢; 沙钢;太钢;邯钢;凌钢;涟钢;永钢;杭钢;台湾中钢;韩国浦项钢铁等各大型钢铁企业使用公司各项产品。

公司具备与同行业相比而较高的新产品开发、探头生产和现场服务能力。

公司的宗旨是:

为冶金行业提供高质量高技术的检测产品和完善的技术服务。

二 . 投弹式副枪系统简介 1. 系统作用:

该系统可达到副枪检测控制的同等效果,有效地提高吹炼终点双命中率,缩短冶炼周期,降低各种消耗,提高钢质量。解决了转炉副枪系统一次性投入大,维修费高,体积庞大而导致大部分中小型转炉没有或不能安装副枪的难题。 2. 系统工作简介: A方法:

在转炉吹炼至80%--90%时(距终点),在不倒炉情况下,由投掷设备自动投入检测A(高碳)探头,十秒内检测出钢水温度、碳、氧以及磷和硫,仪表将测试结果显示(也可运用炼钢静态和动态模型),指导操作人员进一步的冶炼操作。待吹炼至终点时投入B(低碳)探头,检测出钢水温度、碳、氧以及磷和硫,在不倒炉情况下即可出钢,此种方法可有效地提高终点命中率,缩短冶炼周期,提高各项指标。 B方法:

在转炉吹炼至终点时抬枪,由投掷设备自动投入检测B探头(冶炼中高碳钢种时用A弹),十秒内检测出钢水温度、碳、氧以及磷和硫,在不倒炉情况下即可出钢,此种方法可缩短冶炼周期,提高各项指标。

3.主要技术指标: 测成率: ≥ 96 %

探头检测速度:≤ 8秒 设备检测周期:≤ 18秒 检测精度:(同等条件下对比) 温度波动值≤10度 氧含量波动值≤50ppm 碳含量波动值≤0.015% 磷含量波动值≤0.003% 硫含量波动值≤0.003% 4.系统组成: 1). 探头投掷设备

该设备体积为深1.6米;宽1.5米;高2米,可一次性装弹52支。 设备由探头箱和投掷机构两部份组成。 该设备放置在烟罩下料口旁。

该设备由两个气缸和两台减速马达来完成信号接插、装弹、投掷等全部动作。

设备结构简单、紧凑、耐用,投资成本低,维护费用少。 投掷设备为全自动操作,操作人员在人机界面或按键实施A或B弹(高低碳)选项和操作,需投掷探头检测时,操作人员点击投弹钮,投掷设备即将检测探头由转炉烟罩下料口投掷到钢水里,10秒内检测完成,所测得数据在仪表屏幕和室外大屏上显示后,设备当即在18秒内自动复位。 2). TCO探头

按碳的量测范围分为:

A探头(高碳): 碳 1.30%--0.10%,并可同时测温度、氧和磷、硫。 B探头(低碳): 碳 0.15%--0.03%,并可同时测温度、氧和磷、硫。 3). 检测仪表

仪表采用工业PC机,有回归和自动修正各计算公式功能。原始数据的查找和下载极为方便。 4). 炼钢软件 转炉静态和动态模型。 三.项目实施内容

1. 上海普拉博公司提供整套设备包括投弹设备、检测仪表、控制单元等。

2. 投弹系统安装方便快捷,对原设备不改动。

5. 炼钢厂现场根据上海普拉博公司提供的设计方案制作投弹设备安装小平台和加料管的旁通管。

6. 上海普拉博公司指派工程师到现场指导设备安装和调试 7. 合同签订后十天内全套系统设备运抵现场,安装及调试时间为五天,调试完成即可投入正式使用。 8. 上海普拉博公司免费提供调试用探头。 四、经济效益分析

国内某大型钢厂120吨转炉长期实际使用系统后所统计而得的效益分析。

1)、 增产效益:在常规生产条件下按每日出刚48炉计算,每炉冶

炼周期平均时间缩短2.2分钟,每天节省冶炼生产时间为105.6分钟,即每天可多产钢3.8炉,如每炉钢平均产良坯为120吨,每年平均有效作业时间为330天,吨钢坯平均利润额如按1 65元计算,年增产效益则为:3.8*120*330*165=24,829,200元。 即年增产效益2483万元。

2)、降低效益:如该转炉年生产约能力200万吨, 2.1 按普钢Q195计算,

原工艺Mn%含量平均约为0.387%,合金Si-Mn-Fe 单位消耗为5.62公斤/吨,按TCO投弹工艺,假定钢中 Mn%含量仍为0.387%,钢中于Mn%仍为0.073%,则按TCO投弹工艺生产后(即合金 Mn% 收得率为88.87%),合金 Si-Mn-Fe 单位消耗降低为5.19公斤/吨,Si-Mn-Fe单位价格如为5050元/吨,每公斤为5.05元。则年消耗降低:5.05*(5.62-5.19)*2000000=434.3万元。

2.2 原工艺Si%含量平均为0.235%, Si%收得率为82.14%,Si-Fe单位消耗为2.68Kg/吨,按TCO投弹工艺假定钢中Si%含量仍为0.235%,减去Si-Mn-Fe带Si量后,Si-Fe单位消耗约为2.51公斤/吨,Si-Fe单位价格为5350元/吨,折合5.35元/公斤。则使用TCO投弹产品后年消耗降低:5.35*(2.68-2.51)*2000000=182万元。

2.3 原工艺AL线单耗为0.184公斤/吨,按TCO投弹工艺AL线单耗为0.163公斤/吨。Al线单价为22100元/吨,折合每公斤22.1元。则使用TCO投弹产品后,该炉每年Al线成本节约状况为:22.1*(0.184-0.163)*2000000=93万元。采用TCO投弹产品进行生产后,单

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/29fd.html

Top