冷室压铸机案例分析

更新时间:2023-12-01 15:27:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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冷室压铸机案例分析:

一、 DCC280生产过程中有时会报警停机,复位后又可以继续生产。 分析:可能是自动信号中断,自动条件不能满足。 检查:

1、 安全门开关信号是否接触不良。 2、 锁模确认信号是否接触不良。 3、 自动润滑压力是否正常。

最后检查是润滑油泵无自动润滑,八位放大板输出点烧坏,更换输入输出点后正常。

二、 DCC280B报警不能复位。

分析:压铸机故障点未排除,所以报警不能停止。 检查:

1、 报警时电机是否停止,如果电机停止,检查是否过载。 2、 报警时电机不停止,则检查:润滑液面检知,油温报警,顶针

限位报警,抽芯限位报警,调模限位报警等。

3、 最后检查发现是油温过高报警。将冷却水导通后油温下降,报

警消除。

三、 自动生产时储能不上。

分析:造成储能不上的原因有电气和液压两大类。

检查:先检查手动状态下系统压力是否正常,储能压力调整是否合适,储能压力通常设定比氮气压力至少高15Bar,检查泄压阀是否关紧。一)、然后电气方面检查:

1)储能时间设定是否合适,通常设为2~3秒。

2)储能时间压力拔码是否正常。所有时间拔码归零后逐一检查。或观察回锤到位后能否继续起高压。 3)小泵控制方向阀是否得电。 二)、液压方面检查

1)一速跟出阀是否调节过大。 2)小泵控制方向阀是否未吸合。 3)一速方向阀泄压。

最后检查发现时间拔码电线脱掉,接回后正常。 四、 全自动生产过程中经常有模不可闭报警。

检查:压铸机的允许锁模条件有顶针回限,抽芯选择锁模前时要抽芯入限,喷雾机上升限,取件机后退限。

检查喷雾机上升限信号会闪动一下,结果发现中途小电盒电线松。 五、 自动及手动都不能回锤。

分析:电路或液压故障,还可能是打料油缸损坏。 一) 检查电气方面,

1) 手动回锤时看有无回锤信号输出,如无输出则检查回锤

限信号是否已有输入,近接开关是否损坏。

2) 如有信号输出则检回锤方向阀是否得电,八位放大板是

否正常,放大板到方向阀的电线有无中断。

二) 如回锤方向阀得电还不能回锤则检查 1) 回锤方向阀阀芯有无卡死。

2) 快排方向阀是否卡。 3) 快排插装阀阀芯应关闭。

三) 以上因素排除后还不行则可能是打料缸套有损坏,应拆开检

查。

最后检查是管式单向阀弹簧掉出,卡在快排插装阀芯处,清除后正常。 六、 不能调模 检查:

一)调模是否有信号输出,没有输出则检查 1)是否选择调模,或调模选择信号有无输入电脑。 2)开模是否到位。

3)调模限位开关是否已压住。 二) 有信号输出则检查 1) 放大板是否正常。

2) 放大板到调模方向阀是否得电, 3) 调模压力是否设定合适。 4) 调模流量是否设定合适。 5) 调模齿轮有无卡死。 6) 模板平行度是否合适。

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