莱歇立磨系统的几个技改措施

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莱歇立磨技改

2007.No.6

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莱歇立磨系统的几个技改措施

(川威集团四川省星船城水泥有限公司,四川内江641202)

中图分类号:TQl72.632.5

文献标识码:B文章编号:1002—9877(2007)06—0039—02

我公司于2004年建成投产一条年产100万t的水泥生产线,选用了LM56.2+2C/S莱歇立磨对熟料、矿渣单机双物料分别粉磨且实现双物料间的连续转换。运行几年来,对整个粉磨系统作了许多改造,现介绍如下。

叶轮喂料机改进

改进后的叶轮喂料机及下料管结构示意见图1。

图l叶轮喂料机及下料管的改进

叶轮喂料机是立磨系统的喂料装置,集喂料和锁风于一体,因此叶轮与壳体问隙相对较小,在粉磨矿渣时,由于矿渣中含有杂质如一些布袋、胶带或大块物料等,在通过叶轮喂料机时,常将叶轮喂料机卡住无法转动,而每次处理时,都需将检修盖打开方可处理,费时又费事,但很多时候将喂料机反转就可将卡住的物料入磨,因此,我们将叶轮喂料机的电源增加一个正反转转换开关,这样能解决大部分的卡料事故,大大减少了故障处理时问,提高设备运转率。另外,由于矿渣属水分含量较高的物料,从叶轮喂料机入磨时,下料管很容易积料堵塞,因此,在管道上增加了4个空气炮,通过程序控制不问断对管道进行循环喷吹,防止了入磨下料管的堵塞。在粉磨熟料时,对喂料机下方下料管的磨损非常严重,使用一年多就将管道磨穿,造成漏料,而传统的补焊铁板也使用不了多久,经摸索,在磨损最严重处增加1个三角斗,管道磨穿后物料在此堆积,以后磨损的就是物料而不是管道了,很好地解决了此问题。而磨内的部分下料管道则在内下层附焊耐磨板以增加其使用寿命。选粉机粗粉

万 

方数据回磨盘的锥形仓外层由于旋风扬起粉粒的摩擦磨损也较严重,在其外层附上一层2cm左右厚的陶瓷耐磨盘挡料环改进

我公司磨机矿渣粉磨设计台时产量为140讹。经

过调试,试运行,基本达到了入磨湿矿渣投料160t/h,

但经过对整个系统的磨况及参数进行分析,认为仍有

潜力可挖。2005年大修期问,调整磨机挡料圈高度,由330mm增加至350mm,并采用新的操作方法,取得了非常好的效果,入磨湿矿渣投料量提高到了

180t/ll以上,大大降低了粉磨电耗,且磨机运行更平

稳,回料更易于控制。

粉磨系统热风管改进

立磨投产试运行时,发现入磨两热风口温度相差

高达70℃左右,造成整个磨况极不稳定,回料控制相

对困难,磨机振动也较大,经分析原因,发现是热风管

道设计有问题,于是对热风管道进行了2次技改。第一次改进后热风管见图2。

冷风阀

图2热风管第一次改进后示意

改变热风管道让热风和循环风在管道中充分混匀后分流入磨,使之达到入磨热风的平衡,实现两人

磨进风口温差在10℃左右,这样很好稳定了磨况。

在实际操作中发现,当立磨因故障意外停机时,都会出现因磨机出口温度过高而联锁跳停主风机,无

法正常控制(我公司程序控制为当出口温度>120℃时

跳停主风机)。经分析发现,热风系统在热风阀门后直至入磨均没有设计冷风阀门,这不仅给中控操作带来很大困难,且对热风阀门本身损耗较大,因为当磨机出现紧急故障停机的情况时,由于磨机温度相当高,

入磨温度可达300℃左右(产量最高时可达340℃),

磨材料大大延长其磨损使用寿命,减少故障检修率。

莱歇立磨技改

万方数据 

莱歇立磨技改

莱歇立磨系统的几个技改措施

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):

邹波

川威集团,四川省星船城水泥有限公司,四川,内江,641202水泥CEMENT2007(6)

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